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减少缝挑的工序 电机技改来取代

精准经营各人谈      新利luck18电脑 许鸿鹏

       按客人设计要求  ,袖顶需做公主泡泡袖效果。如按古板做法  ,需在袖顶片尾开足需要打碎折的针数  ,织片完成后  ,再由缝盘缩缝来完成碎折效果。如按此做法去生产  ,有以下2点毛病:

       1、缝盘起货慢  , 比较耗时  ,倒运于生产。

       2、品控难度大  ,打折效果不均匀  ,质量不可控。

       针对以上问题  ,按之前已有做过电机原身出打折皱的案例  ,首先试片时直接试用电机原身出缩针做碎折  ,第1次缩针要领是试用每隔1支再2支叠1支。试片洗水后  ,折皱效果并不明显  ,没有抵达客人所需要的效果。

       接着第2次更改了缩针要领  ,更改为不隔支后再2支叠3支  ,试片洗水后  ,折皱效果很明显  ,抵达预期的效果。并且此次公主袖形状  ,利用袖尾铲斜做多转数  ,令其袖顶有足够的布来做到袖顶形状有点弧度的效果。与之前用袖身平均铲多转数的要领和缝盘用转数打碎折的做法相比  ,按此技改要领后有以下2点优点:(如图2)

6.jpg

       1、袖尾打折位置缝盘只需正常缝  ,降低缝盘的技术难度。

       2、打折效果比较统一  ,大货质量容易控制。

       如上用电机原身出织打折减少缝挑的案例  ,大货也已经有做过多批  ,原理也是大同小异。技术中心领导经常组织技术成员进行技术研讨  ,各人集思广益  ,将乐成和失误的案例都分享出来  ,借鉴好的案例  ,吸取失误的案例  ,制止在同样问题失误。同时勉励各人要突破古板思维  ,勇于立异  ,才华优胜于同行。


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