在竞争猛烈的打扮制造行业中,追求高效与品质一直是我们企业矢志不渝的目标。因此,我们对古板的打扮模板技术进行了深入剖析,并迈出了革新的程序。
首先,让我们回首一下古板模板技术的缺乏。在这种模式下,模板车每次只能车一块唛头,员工需要手动使用工具压止口,这种操作既耗时又耗力。更为棘手的是,唛头缝制的高技术要求,使得员工必须具备一定的专业技术和经验,这无疑增加了用工本钱,也给企业的运营带来了不小的压力。
为攻克这一效率瓶颈,技术部分积极投入立异研发,寻求更快、更好、更高效的解决计划。经过无数次的试验和改良,我们乐成研发出了能够同时车两块唛头的模板。这一立异不但大大提高了生产效率,还降低了员工的劳动强度。同时,我们还优化了操作流程,减少了不须要的办法,使生产历程越发流畅。
针对压止口问题,我们更是实现了自动化操作。通过滑动模板贴软标的方法,我们乐成地将原本需要手动操作的办法自动化,这不但降低了员工的劳动强度,还提高了生产历程的稳定性和可靠性。这一立异举措让我们在提升生产效率的同时,也确保了产品质量的稳定性。
在技术部分的连续努力和立异下,我们取得了显著的结果。标准工时从改善前的73秒/件降低至52秒/件,这意味着我们的生产效率获得了极大的提升。同时,每小时产量从49件提升至69件,效率提升了40.8%。这一结果不但降低了生产本钱、缩短了生产周期,还让员工操作越发省时省力。他们不再需要为繁琐的手工操作而懊恼,而是能够越发专注于提高产品质量和效率。
模板技术的立异改良关于降本提效、包管产品质量具有重要意义。这一结果不但展示了打扮模板技术革新的巨大潜力,更为企业的可连续生长注入新的动力。我们将继续探索立异,更好地效劳企业、效劳员工、效劳客户。