今年上半年,本钱控制部走访调研了多家工厂,从生产现场映射的情况来看,精益生产的理念还不敷深入人心,流程不顺、工序重复、行动浪费等情况在生产运作中还比较常见。精益生产的进一步推行,刻禁止缓。
我们先来看看精益生产的理念——“消除浪费、连续改善”。也就是说,精益生产的基础目的是减少生产现场的种种浪费(时间、搬运、行动、生产过剩等),去除生产运作中无用、不爆发价值的环节,以最低的本钱和最高的效率来告竣工厂控本增效的要求。
老子云:“天下难事,必做于易;天下大事,必做于细。”天下所有难事,都是从简单做起,天下所有大事,都是从小事、细节做起。关于工厂来说也是一样的原理,生产现场永远不会完美,总有许多可以改善的地方,且不说“细节决定成败”这样的大原理,现场的一个小小的改善和调解也是可以起到很要害的作用。
南晶IE小组推动改善的2024D05019批,背心双门襟款缝胸贴工序的改善效果就很好。此款20G缝盘,需缝双层四平胸贴(M码上盘154CM一条过),其中一条胸贴需倒刮上盘,改善前缝胸贴工序耗时将近20分钟/件,经电机调解胸贴开针方法后不需要倒刮,改善后工时减少一半,效率提高一倍。在电机生产不特别耗时的开针方法上调解下,缝盘效率提升效果立竿见影。
南顺IE小组推动改善的电机吓栏开口圆筒的间纱方法,效果也不小。吓栏顶是圆筒的款式,改善前吓栏结尾间纱是正常圆筒织法,改善后结尾间纱直接做开口圆筒,这样即可让缝盘省去剪两边开口的行动,也制止了用剪刀剪两边开口导致的漏眼问题,同时还可以减少缝领工序的操作时间,挑撞拆纱也相对更容易些。小小的改善也能起到提升生产效率的作用。南顺电机织片有泛起个体款大货,片上虽然做了对位记号,可是因记号不明显,员工在缝制的历程中还需要画记号才华准确对位;开胸钉钮款因电机记号方法导致钮门记号不明显,开钮门那边虽说有记号,但照旧需要人工点位,经IE小组对标学习兄弟公司的做法,推动改善电机在画花时凭据织片组织来决定做记号的方法,记号不明显的情况完全改善。改善后减少了缝盘画位行动和电车点位、喷粉工序,同款改善前后效率提升明显。
在生产现场治理中,我们需要有一双善于视察、善于发明小细节的眼睛,和一种“千里之堤溃于蚁穴”的意识,就可减少因小事而导致的全盘否定、100-1=0的现象。自南顺、南晶IE小组建立短短半年以来,从现场跟踪的数据来看,技改方面的进步照旧明显的,精益生产小改善助生产效率提升的例子不少。由专职人员推动跟进的精益生产和连续改善,更专注且更全面的关注改善,也增强了各部分相同的桥梁。希望集团各公司都能积极开展对全员精益生产的培训,并与兄弟公司开展对标学习,将“连续改善”这项事情落实到常态化,把日常琐碎、细微的事情做到极致,真正高效地推动精益生产,提高执行力、生产力、竞争力。
笔者认为精益生产是一种治理意识、一种看法,是一种认真的态度,也可以说是一种企业文化。全员IE、全员精益生产的理念不但仅是工厂一线治理要清楚要领悟,并且这种意识更要渗透到企业的所有员工,人人讲改善,人人提效率,把各人的积极性和潜力都调动起来,上下看法一致,才华让1+1的力量大于2,才华让工厂在控本增效的路上越走越顺,越走越远。