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步伐是想出来的

智造进行时      新利luck18电脑 郑文锋

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     只要肯钻研,步伐总是有的。人类在不绝的进步,我们针织行业也不例外,从手摇机到全自动电脑横机,生产设备的立异厘革,极大缓解了生产瓶颈,为行业注入全新动力。那么是不是说有了这些先进的电脑机,我们就可以坐享其成、高枕无忧了?谜底虽然不是,越是先进的机械,越需要有想法的人来操作,方能做到人机合一。来看看我们的实践案例吧。

       去年公司接到客户一款单层领多个色间色款衫。按以前做法,领位只能抽假领做钑骨,制品效果不佳,会拉低整件衫的层次。我们考虑过领位分边织,但电机不敷纱嘴做不了,客人又不接受领加元筒包,一时陷入困境。难道没有别的步伐了吗?厥后经过各人一起研究,决定用分边织法,织片到领位时从左边先织几转,再到右边织几转,如此循环2次就可以做到要求的领深。接纳此种要领只是多打几个结头,无须增加纱嘴,还可以减少裁剪毛损,客人对制品效果十分满意。

       再好比,衫脚罗纹回缩力大,特别是做开胸款,胸贴近衫脚罗纹中会缩入,影响整件衫的美观(如图一)。经研究试验,我们发明织片时只须在衫脚罗纹近胸帖边1 1/2寸位做缩针就可以改善此问题。

       各人都知道现在做打明折(也叫工字折)时,能用电机织的都会用电机原身织出。可是一般电机最多只能做深度1寸的折,凌驾1寸的折用缝盘做,费工时不说还次品率高。这个问题我们也进行研究探讨,找到解决步伐——凌驾1寸的折可先做缩针再打折,就可以解决折深缺乏的问题了。

       以上案例在日常中另有许多,工艺改善并不是什么高科技,但如果你没有深入研究还真想不出来。想步伐的历程总是有点苦、有点土,但每一次有好的点子想出来,都会有满满的成绩感,迫缺乏待想和各人一起分享,这也许就是思考立异的魅力所在吧!


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